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如何判断活性炭过滤器的布水器是否正常?-杭州鑫凯

2025-06-01 点击量:

判断活性炭过滤器的布水器是否正常,需从运行状态观察、反洗效果评估、设备停机检查三个维度综合分析。以下是具体方法和判断依据:
一、运行阶段:观察水流均匀性与压力变化
1. 水流分布均匀性
现象判断正常:过滤器进水时,水流应均匀通过布水器,无明显偏流、涡流或局部 “涌泉” 现象。
异常:若某区域水流急促、其他区域水流缓慢,或罐体表面有明显水流旋转(如顶部观察孔可见),可能是布水器破损、堵塞或安装偏移导致水流短路。
操作建议停机后从顶部人孔观察布水器表面水流痕迹,若局部滤料被冲刷凹陷或堆积,提示布水不均。
2. 运行压差与流量变化
压力监测正常:同等进水流量下,运行压差应稳定在设计范围(如 0.03~0.05 MPa)。
异常:压差突然升高:可能是布水器筛网 / 滤帽堵塞(如碎炭、杂质堆积),导致水流阻力增大。
压差显著降低:可能是布水器破损(如滤帽脱落、筛网破裂),水流未经滤层直接通过,即 **“穿流” 现象 **。
流量对比若进水流量不变但出水流量明显减少,可能是布水器堵塞;若出水流量异常增大,需警惕布水器破损导致的短路。
二、反洗阶段:评估滤料扰动与跑料情况
1. 滤料膨胀与翻动均匀性
反洗观察正常:反洗时活性炭应均匀膨胀(膨胀率 40%~60%),整层滤料呈悬浮状态并缓慢翻滚,无局部 “死区” 或剧烈撞击声响。
异常:局部滤料不翻动:可能是对应区域布水器孔眼堵塞或管道不畅,导致反洗水无法均匀进入。
滤料剧烈撞击罐体:可能是布水器开孔过大或分布不均,反洗水流集中冲击局部滤层。
2. 跑料(滤料流失)检测
反洗排水观察正常:反洗初期排水含少量细粉炭(安装初期正常磨损),但持续反洗 5 分钟后应无明显颗粒状活性炭。
异常:反洗排水中持续出现粒径≥0.5 mm 的活性炭颗粒,且滤料层高度下降,提示布水器滤帽缝隙过大(如 > 1.0 mm)或筛网破损。
量化判断反洗结束后,测量滤料层高度(标记罐体刻度),若每次反洗后高度下降 > 5 cm,需检查布水器密封或孔径是否匹配活性炭粒径(通常滤帽缝隙≤0.5 mm,筛网孔径≤0.8 mm)。
三、停机检查:拆解布水器与功能测试
1. 外观检查与物理性能测试
布水器结构完整性
拆卸人孔盖,目视检查布水器(常见形式:滤帽式、筛网式、支管式):滤帽:有无破裂、缺失、密封圈脱落;缝隙是否被碎炭、泥沙堵塞。
筛网 / 支管:筛网是否破损、焊点脱落;支管是否变形、接口松动。
示例:若滤帽密封圈老化开裂,反洗时高压水流会从缝隙喷射,冲散滤层并导致跑料。
孔径与滤料匹配度
用游标卡尺测量滤帽缝隙宽度或筛网孔径,需小于活性炭最小粒径(如活性炭粒径 0.8~2.0 mm 时,布水器孔径应≤0.8 mm)。若孔径过大,细颗粒活性炭会随反洗流失。
2. 布水均匀性测试(水压试验)
空罐注水测试
排空滤料,向罐内注入清水至布水器上方 50 cm,关闭进水阀,观察水位下降速度是否均匀。
若某区域水位下降明显更快,提示对应布水器孔眼过大或破损(如滤帽脱落导致 “漏水点”)。
反洗模拟测试
不装滤料时开启反洗泵,观察布水器各孔眼出水是否均匀:正常:所有孔眼应同时喷水,水流强度一致,无 “强弱不均” 或 “不出水” 的孔眼。
异常:个别孔眼不出水或水流细弱,可能是内部管道堵塞或孔眼被异物遮挡。
四、辅助判断:对比历史数据与水质指标
1. 运行数据趋势分析
记录布水器正常状态下的运行压差、反洗耗水量、滤料补充频率等数据,若出现以下变化,提示布水器可能异常:反洗耗水量突然增加(无操作参数调整时):可能是布水器破损导致水流 “无效循环”。
滤料补充频率显著提高(如每月需补充 > 10% 滤料):可能是跑料问题未解决。
2. 水质波动关联分析
若布水器异常导致水流短路,可能出现:出水余氯、COD 等指标周期性波动(未经过充分吸附的水流混入出水)。
活性炭层局部提前失效(偏流区域滤料负荷过高),导致整体吸附周期缩短。
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